XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. ESTUDO DE TEMPOS E MOVIMENTOS: ANÁLISE DO PROCESSO PRODUTIVO EM UMA FÁBRICA DE JEANS NO SUDOESTE DE MINAS GERAIS Lucas Pimenta Silva Paiva (ifmg) [email protected] pedro henrique silva (ifmg) [email protected] Estefania Paula da Silva (ifmg) [email protected] Kamyla Espindola Gibram Reis (ifmg) [email protected] Julio Cesar Benfenatti Ferreira (ifmg) [email protected] A busca por diferenciação devido à alta competitividade dentro dos mercados faz com que empresas concentrem seus esforços para reduzir seus custos e melhorar sua produção. Nesse contexto, o presente artigo visa realizar um estudo de tempos e movimentos em uma empresa de jeans localizada no sudoeste de Minas Gerais, especializada na fabricação de calças e shorts tanto masculinos como femininos. Tem como propósito analisar o processo de preparação para identificar os gargalos existentes, verificar sua capacidade produtiva, propor as recomendações viáveis para a eficiência do processo. Para tanto, pautou-se de pesquisas bibliográficas para o construto teórico, bem como de uma pesquisa de cunho quantitativo, onde foram cronometrados os tempos referentes aos processos produtivos, além da observação dos mesmos e entrevista. Dessa forma, analisou-se o processo produtivo e então foram calculados os tempos de operação. Por fim, pôde-se verificar que o layout atual da empresa gera gargalos no processo produtivo, então se torna necessário uma revisão do mesmo a fim de evitar máquinas paradas e ociosidade. Assim, a empresa pode aumentar sua capacidade de produção. Palavras-chave: Estudo de tempos, gargalos, capacidade produtiva XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 1. Introdução No contexto atual, nota-se que o aumento da competividade tem feito com que as empresas busquem, constantemente, a melhoria de seus processos, uma vez que o aperfeiçoamento dos mesmos pode trazer aumento da produtividade, bem como redução dos custos de produção. Para Araújo (2006), as empresas com o intuito de obterem excelência organizacional e atentando-se para o mercado cada vez mais competitivo, têm aliado a melhoria contínua à abordagem por processos. Torna-se de suma importância analisar os processos produtivos, visto que identificando os gargalos existentes pode-se aumentar a capacidade produtiva. Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009) abordam que a análise de processos se inicia quando é identificada uma nova oportunidade para se aperfeiçoar os processos e seu término acontece quando o processo é melhorado e assim, cria-se um ciclo contínuo de aperfeiçoamento. Dessa forma, torna-se viável um estudo de tempos e movimentos, uma vez que com o tempo de execução das atividades cronometrado, facilita a identificação de gargalos e melhoria dos processos produtivos. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho visa realizar um estudo de tempos e movimentos em uma fábrica de jeans situada no sudoeste de Minas Gerais. Para tanto, objetiva calcular a capacidade produtiva, identificar os gargalos, como também propor melhorias com vista ao aperfeiçoamento dos processos da mesma. 2. Referencial teórico 2.1. Esforço humano Taylor e Gilbreth pautaram-se do estudo de tempos e movimentos, motivados pelo interesse referente ao esforço humano como forma de elevar a produtividade (MOTTA, 2009). De acordo com Robbins (2005) apud Motta (2009), os experimentos feitos por Gilbreth tiveram como propósito a otimização no que diz respeito ao desempenho do trabalho, uma vez que estudou acerca dos efeitos da fadiga do operário quanto à produtividade do mesmo. Pelo seu estudo, pôde verificar que a fadiga faz com que o operário reduza a produtividade, haja alta 2 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. rotatividade de mão-de-obra, como também o predispõe acidentes ou doenças oriundas do trabalho. Dessa forma, considerou a fadiga como redutora da eficiência do trabalho. Chiavenato (1993), por sua vez, aborda os princípios de economia de movimentos propostos por Gilbreth. O primeiro princípio diz respeito ao uso do corpo humano, enquanto que o segundo refere-se ao arranjo do material necessário para a produção no local de trabalho e o terceiro concerne ao desempenho dos equipamentos e máquinas utilizados. Dessa forma, podiam-se reduzir os movimentos inúteis e assim aumentar a produtividade do operário. 2.2. Estudo de tempos e movimentos Conforme Martins e Laugeni (2006), pelo estudo de tempos pode-se estabelecer padrões para os sistemas produtivos de modo a facilitar o planejamento do processo, uma vez que os recursos disponíveis são usados com eficácia, atentando para o tempo necessário para a execução de cada tarefa. Para ter uma visão detalhada da produção é necessário registrar cada estágio do processo, uma vez que se torna mais claro o seu funcionamento, bem como a identificação de problemas (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). Para Barnes (1977), o estudo de tempos e movimentos é uma junção dos princípios desenvolvidos por Frederich conforme abordado em Taylor (1967), com a sistematização dos movimentos executados pelos trabalhadores ao realizar uma determinada tarefa, sendo essa o resultado do estudo de Frank Gilbreth. Barnes (1977) diz que esse estudo sistemático do trabalho possibilita a determinação do tempo dispendido pelo trabalhador para a realização das tarefas com o intuito de padronizar a realização das mesmas. 2.3. Layout de processos A melhoria da coordenação entre setores e departamentos pode ser obtida por meio do desenvolvimento e aplicação de bons layouts, uma vez que a forma com que se projeta um processo interfere nos custos, tempo de produção e na produtividade. No que concerne às questões estratégicas, escolher um layout corretamente ajuda no planejamento do produto, bem como nas prioridades competitivas (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009). Para os autores, no layout por processos os recursos a serem utilizados são organizados por função. Por sua vez, esse tipo de layout é usado quando a operação deve atender diversos 3 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. clientes ou quando se tem a fabricação de uma grande quantidade de produtos ou peças diversificadas. Em face à disposição dos processos em sequência linear, se tem uma maior flexibilidade, facilidade de supervisão e maior uso do equipamento na produção. 2.4. Cálculo do tempo A cronometragem do tempo gasto para a execução de uma tarefa permite a avaliação individual do trabalhador e assim verificar a eficiência do mesmo (VELOSO et al., 2012). Para Barnes (1977) há uma representatividade maior dos resultados quando se cronometra um número grande de ciclos, uma vez que com uma amostra maior se pode obter maior confiabilidade. Peinado e Graeml (2007) apresentam a equação 1, onde é possível determinar o número de ciclos a serem cronometrados. (1) Para melhor entendimento, n refere-se ao número de ciclos a serem cronometrados, z concerne ao coeficiente da distribuição normal para uma probabilidade determinada, R é a amplitude da amostra, Er é o erro relativo da medida, d2 é o coeficiente em face do número de cronometragens feitas preliminarmente e x é a média da amostra. 2.5. Tempo normal de trabalho Entende-se por tempo normal (TN) como o tempo que o operador gasta para executar a operação normalmente, uma vez que considera as limitações e habilidades do mesmo, já que existem fatores que influenciam na velocidade com que a tarefa é executada. Para Barnes (1977) esse tempo, por sua vez, é o tempo dispendido para a realização de uma operação onde o trabalhador trabalha em ritmo normal sem levar em conta a tolerância. Logo, para a realização do cálculo do tempo normal de trabalho, deve-se usar a equação 2. TN = TC x V (2) 4 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. Pela equação acima, TN refere-se ao tempo normal fator de ritmo, TC diz respeito ao tempo cronometrado ou tempo médio (TM) e V é a velocidade do operador. 2.6. Fator de tolerância No cálculo do tempo, faz-se necessário haver tolerâncias. Essas, por sua vez, são entendidas como os tempos acrescentados ao tempo normal de uma operação, com fim compensatório para as pausas do trabalhador devido à fadiga e às necessidades pessoais. Martins e Laugeni (2006) apresentam que a fadiga é dependente das condições do trabalho e para um regime de trabalho de oito horas, é aceitável uma tolerância de 10 a 25 minutos por turno. Pode-se calcular o Fator de Tolerância (FT) através da equação 3. FT = 1 + T (3) TD Onde T, refere-se à tolerância de tempo acrescida ao tempo normal, e TD diz respeito ao tempo da jornada de trabalho de oito horas. 2.7. Capacidade de produção A capacidade produtiva de uma empresa pode ser definida quando se conhece o tempo padrão das operações de um processo produtivo. Slack (1996), por sua vez, diz que a capacidade produtiva que uma empresa possui representa o seu potencial de produção, bem como o volume ideal de produtos ou serviços a ser realizado pela mesma. Para tanto, é sabido ressaltar que a capacidade produtiva permite maximizar a lucratividade e minimizar os custos de produção. A capacidade de sistemas de produção torna-se uma tarefa difícil, visto que as políticas da empresa, a confiabilidade dos fornecedores, a confiabilidade dos equipamentos, taxas de produção, bem como o impacto dos fatores humanos integrados à variabilidade agem sobre tais sistemas (HAYES et al., 2008). Conforme Hopp e Spearman (2001) a variabilidade existente nos sistemas de produção impactam significativamente em seu desempenho e por sua vez, é extremamente complicado a medição, compreensão e gerenciamento da mesma. Para os autores, é fácil administrar uma linha de fluxo desequilibrada quando se conhece o gargalo e uma vez que a capacidade esteja disponível pode-se comprar um ou dois recursos. 5 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. Abordam também que o custo da capacidade varia conforme a estação e trabalho e para tanto, fica mais barato manter excesso de capacidade em determinadas estações. 3. Metodologia A pesquisa é uma ferramenta de extrema importância, pois ela fornece o conhecimento necessário para dar prosseguimento ao projeto, estabelecendo uma série de compreensão no sentido de descobrir respostas para as indagações e questões que existem em todos os ramos do conhecimento humano. O objetivo é criar uma ação efetiva, ou resolver um problema, enquanto se aumenta o conhecimento científico (COUGHLAN e COGHLAN, 2002; THIOLLENT, 1997). . Entretanto, para aqueles que se habilitam a fazer pesquisa, se faz necessário a utilização de uma série de conhecimentos, além de, possuir o domínio de técnicas e métodos para a realização da mesma. O presente trabalho se caracteriza por uma pesquisa de cunho quantitativo cujo objetivo é analisar os tempos e movimentos desenvolvidos nos processos produtivos de uma empresa no ramo de confecção têxtil localizada no sudoeste de Minas Gerais. Ela trabalha com confecções de calças e shorts, tanto masculino como feminino. As peças são vendidas nos estados de Minas Gerais, Bahia e São Paulo, gerando assim uma alta demanda de produtos. Quanto ao tipo de investigação classifica-se com exploratória, pois advém de um estudo de caso na organização, onde se foram utilizados recursos metodológicos como buscas de pesquisas bibliográficas, artigos relacionados com a área do trabalho e da engenharia e outros tipos de documentos relevantes. Para Gil (2002), este tipo de pesquisa, proporciona maior entendimento sobre o problema, com intenção de explicitá-lo ou a formar hipóteses. Está pesquisa busca o aperfeiçoamento de ideias ou a descoberta de percepções. Para efetuar o estudo foram feitas visitas à empresa para conhecer o processo produtivo e identificar qual eram as operações de maior relevância para o estudo. Realizou-se uma entrevista presencial utilizando um questionário aberto com o responsável pela empresa de modo a obter dados para aplicar as ferramentas da engenharia de métodos. 6 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. Juntamente com o fluxograma do processo e entrevistas com o responsável pelo local, foi possível entender todo o processo de fabricação da empresa e posteriormente realizadas as cronometragens de cada processo relevante. Para cada processo se fizeram várias cronometragens, excluindo os dados máximos e mínimos de cada, e depois tirada a média das mesmas, a fim de validar os dados. Com os dados coletados partiu-se para os cálculos segundo a teoria de Estudos de Tempos e Movimentos, sendo possível a criação de uma tabela de todo o processo da empresa juntamente com as observações encontradas pelo estudo e suas recomendações. 4. Resultados e discussão 4.1. Observação do local e sua produção A indústria produz somente peças Jeans, sendo calças e shorts, masculinos e femininos. A produção é dividida por cortes, sendo que cada corte representa um modelo de roupa o qual é produzido em grandes quantidades, demandando um alto número de produção da linha de montagem. O processo de produção da fábrica ocorre em três momentos, sendo eles: Corte: O jeans é preparado e cortado conforme o modelo de calça que será produzido, e repassado para o próximo setor; Preparação: O jeans é costurado, passado, e revisado. A calça é montada e está pronta para a próxima etapa; Acabamento: A calça é lavada e os botões e etiquetas são pregados. Por fim tira-se o excesso de linhas e a peça está pronta para ser comercializada. Observando estas três etapas, o presente trabalho optou por verificar o processo de Preparação, pois o mesmo possuí vários sub-processos, sendo maior gerador de atrasos na produção. O processo de Preparação é realizado por diversos setores de produção dentro da fábrica, que por sua vez são pequenas linhas de montagem responsáveis pelos mesmos tipos de atividades. Eles são divididos para facilitar a observação e administração da produção do mesmo. 7 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. Os setores são montados seguindo o mesmo tipo de layout. As atividades formam uma linha de produção onde qualquer processo posterior depende do anterior. Pode se observar na Figura 1 o layout da linha de produção dos setores da empresa. Figura 1 – Layout da linha de produção Fonte: dos autores Onde: GAL: Máquina galoneira; PC3: Máquina ponto corrente com ou sem catraca (pespontadeira); CR1: Máquina reta; CR2: Máquina reta com duas agulhas; OV5: Máquina Interlock; BRA: Máquina Ponto Corrente com catraca (Fechadeira); 8 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. REF: Máquina Refiladeira; COS: Máquina de Cós; BAI: Máquina de Barra; CAS: Máquina Caseadeira; TRA: Máquina Traveti; ZIG: Máquina Zig-Zag; PAS: Máquina de passante. 4.2. Calculo dos tempos de operação Para a medição do tempo de operação por peça, foi importante levar em consideração o tempo de fadiga do funcionário, pois o mesmo não tem um rendimento máximo ao longo de todo o dia. Assim foi possível calcular a média de tempo gasta para realizar a atividade, e através deste dado foram estimadas quantas peças seriam, aproximadamente, feitas durante toda a jornada de serviço. As quantidades de peças, que representaram valores não inteiros, foram arredondadas para valores menores, pois o valor não inteiro não representa uma peça acabada. Pode-se observar na Tabela 1, os tempos que cada máquina gasta para realizar cada operação em uma única peça, e a estimativa de produção diária da mesma: Tabela 1 – Tempos de operações Ordem de Total operações Tempo da de atividade Peças Preparação(Operações) Máquina (segundos) por dia 1 embainhar boca de bolso relógio pesp 20 1440 2 pregar revel boca de bolso dianteiro reta 40 720 3 pregar espelho no forro dianteiro gal 60 480 4 passar bolsinho relógio ferr 76 378 9 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 5 pregar bolsinho relógio no espelho pesp 65 519 6 fazer prega no bolso traseiro reta 80 360 7 embainhar boca de bolso traseiro pesp 60 480 8 fazer filigrana bolso traseiro reta 80 360 9 passar bolso traseiro ferr 76 378 10 pregar bolso traseiro pesp 71 405 11 pregar pala pesp braç 40 720 12 fechar gancho traseiro pesp braç 40 720 13 pregar zíper dianteiro pespontar reta 33 872 14 rodar zíper fechar gancho pesp 60 480 15 pespontar boca de bolso dianteiro pesp 60 480 16 fazer pesponto lateral reta 80 360 17 fechar interperna interl 41 702 18 fechar lateral interl 32 900 19 fazer pesponto lateral reta 60 480 20 pregar cós maq cos 40 720 21 fazer ponta reta 60 480 22 cazear ponta caze 11 2618 23 travetar passante;bolso, trav 120 240 24 fazer barra reta 51 564 Fonte: dos autores É possível verificar que cada máquina dispõe de tempos diferentes para fazer sua determinada operação, uma vez que algumas gastam mais tempo e outras gastam menos tempo. Comparando os tempos da operação mais rápida com a mais lenta observa-se que, a máquina cazeadora, utilizada para cazear ponta é a mais rápida, gastando 11 (onze) segundos para cada 10 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. peça. Já a máquina de travete, utilizada para travetar passante e bolso é a mais lenta, gastando 120 segundos para cada peça. Visto que o layout da linha de produção faz com que o processo posterior dependa do anterior, é necessário que a quantidade de máquinas seja planejada para igualar os tempos de operações, tornando os tempos mais próximos possível. Como a máquina cazeadora faz 2618 peças por dia, seria necessário que a empresa tivesse 11 máquinas de travete para que não que a operação travetar passante e bolso não se torne o gargalo da produção. Como a linha de produção começa com a operação de embainhar boca de bolso relógio, que gasta 20 segundos e faz em média 1440 peças por dia, sugere-se que a empresa organize, primeiramente, a sua produção a esta operação, pois ela é capaz de ditar o ritmo para todas as operações subsequentes. Uma vez que a linha de produção não apresente nenhum gargalo é possível aumentar a capacidade de produção, tomando como iniciativa este princípio, verificando os tempos das máquinas para que não haja gargalo dentro do processo. 5. Conclusão É possível observar que a empresa dispõe de um layout de produção o qual se faz necessário a verificação de tempos de operação para cada máquina. Ela pode possuir gargalos e máquinas paradas, o que gera custo para o contratante e sobrecarga de serviço para o contratado responsável pela operação sobrecarregada. É importante ressaltar o método correto para fazer a medição de tempos e movimentos, pois o funcionário passa por períodos de baixa produção devido à fadiga que ocorre durante o tempo de serviço. A empresa estudada deve atentar para o fato da máquina de travete ser o gargalo existente, uma vez que realiza a operação mais lenta. Mas mesmo que o travete deixe de ser o gargalo existem outras operações que virão a ser, por isso é necessário que a linha de produção seja observada como um todo, sendo o tempo da primeira operação referência para as demais. Contudo observa-se a importância dos tempos de operação, tanto para o planejamento, quanto para o reparo de possíveis erros dentro de uma linha de produção em funcionamento. 11 XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. REFERÊNCIAS ARAÚJO, L. C. G. de. Organizações, Sistemas e Métodos e as novas tecnologias de gestão organizacional. 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