Departamento de Automação e Sistemas DAS 5101 – Processos em Engenharia Aula de Laboratório n. 2 Sistemas de Controle em Malha Aberta e Malha Fechada 1. Introdução: Um sistema de controle pode ser representado esquematicamente através do seguinte diagrama em blocos: Fig. 1: Sistema de controle O sistema a ser controlado é chamado de processo ou planta. O sinal aplicado no processo é chamado de sinal de controle (ou variável manipulada – MV). O sinal de saída do processo é chamado de variável controlada (ou variável do processo – PV). Em geral, os processos estão sujeitos à ação de outras entradas externas que não podem ser manipuladas e que são denominadas de perturbações. O objetivo de um sistema de controle consiste em aplicar sinais adequados na entrada de controle (MV) a fim de fazer com que o sinal de saída (PV) atinja um valor prédeterminado que é caracterizado pelo sinal de referência (ou set-point SP). O controle em malha aberta consiste em aplicar um sinal de controle predeterminado, esperando-se que, ao final de um certo tempo de estabilização, a variável controlada (PV) atinja o valor de referência (SP). Neste tipo de sistema de controle não são utilizadas informações sobre a evolução do processo para corrigir o sinal de controle aplicado ao sistema. Desta forma, o controle em malha aberta é sensível a perturbações externas e, portanto, a variável controlada pode modificar o seu valor em função da entrada de perturbação. No controle em malha fechada, informações sobre com a saída controlada está evoluindo ao longo do tempo são utilizadas para determinar um sinal de controle que deve ser aplicado ao processo a cada instante de tempo. Isso é feito a partir da medição da variável controlada através de um sensor que irá converter a grandeza física a ser controlada em um sinal (em geral, elétrico). A fim de tornar o sistema mais preciso e de fazer com que ele reaja a presença de perturbações externas, o sinal de saída é comparado com um sinal de referência (SP) gerando o chamado sinal de erro. A partir do sinal de erro uma ação de correção (sinal de controle) é enviada a entrada do processo de maneira a fazer com que a saída controlada convirja ao valor de referência (SP). Departamento de Automação e Sistemas DAS 5101 – Processos em Engenharia Aula de Laboratório n. 2 As ações de controle mais comumente utilizadas são a ação proporcional e a combinação das ações proporcional e integral. Estas ações de controle são denominadas respectivamente de controlador proporcional (P) e proporcional-integral (PI). A seguir, os conceitos de resposta em malha aberta e em malha fechada considerando ações do tipo P e PI são analisados com o auxílio do software de simulação de processos Control Station V2.5. 2. Objetivos Entender os conceitos relativos às ações básicas de controle do tipo proporcional e integral. Verificar as características de sistemas de controle em malha aberta e malha fechada quando o processo está sujeito a perturbações de carga. 3. Software de Simulação O software Control Station é um software relativamente antigo (da década passada) compatível com as versões mais antigas do sistema operacional Windows e, desta forma, a sua operação pode apresentar pequenos problemas de compatibilidade em versões mais recentes do sistema operacional. Entretanto, este fato não impossibilidade a sua utilização para avaliar os conceitos básicos de controle de processo. Este software é dedicado especificamente a área de controle de processo e utiliza uma terminologia similar a utilizada em ambientes industrias, o que justifica a sua utilização nesta disciplina ao invés de softwares mais completos e atualizados como o Matlab/Simulink. O software é dividido em três módulos: case studies, custom process e design tools como ilustrado na próxima figura. Fig. 2: tela de abertura do control station. Departamento de Automação e Sistemas DAS 5101 – Processos em Engenharia Aula de Laboratório n. 2 Nesta aula, utilizaremos apenas o módulo case studies, especificamente o processo com dois tanques em cascata na configuração vertical (gravity drained tank) como ilustrado na próxima figura: Fig. 3: tela do estudo de caso do sistema com dois tanques. O objetivo neste processo é levar o valor do nível da coluna de líquido no segundo tanque para um predeterminado nível de operação. A variável manipulada é a vazão de entrada (controlada pela válvula superior). A variável de processo pode ser o nível no segundo tanque ou a vazão de saída. A válvula na parte inferior do segundo tanque atua como uma perturbação externa ao processo. Para implementar uma ação de controle, o processo possui um sensor de nível, e a sua leitura pode ser comparada a um valor de referência SP. Neste módulo é possível utilizar as ações elementares de controle do tipo P e PI. 4. Atividades i) Colocar em modo de operação manual (default), com controller output em 70%, pump flow em 2 l/min. Para essas condições de operação, o nível do segundo tanque é de 4 m. ii) Ajustar a controller output tal que o nível do segundo tanque seja de 3 m. Verifique se a relação entre o controller output e o nível do segundo tanque é linear. iii) Modifique a abertura da válvula manual de saída tal que a vazão de perturbação seja de 1 l/min. O que acontece com o valor do nível do tanque 2. Justificar a resposta. iv) Coloque o controlador em modo PID, considerando apenas uma ação proporcional (ação integral e derivativa em off). v) Verificar o comportamento do sistema em malha fechada variando a ação proporcional entre um valor pequeno e um valor grande (faixa de variação de zero a 100%). Avalie o que acontece com o erro entre SP e PV e o Departamento de Automação e Sistemas DAS 5101 – Processos em Engenharia Aula de Laboratório n. 2 vi) vii) viii) comportamento frente a modificações na perturbação. Tente encontrar um valor onde o erro seja menor que 0.3 metros, para um SP de 3,0 metros. Por que o erro nunca é nulo? Incluir uma ação integral (reset time) de 4 min. Avaliar o que acontece com o erro em regime permanente e com relação a perturbações externas. Explicar os resultados. Ajuste a ação integral do controlador na opção sem with windup. Considere um ajuste de Kc = 10 e τi = 1. Coloque em modo de operação automático com um SP = 2 metros. Observe o efeito windup colocando o SP em 8,0 metros. Observe a diferença na resposta colocando em modo de operação com antireset windup. Elaborar um relatório contendo introdução, definição do problema (objeto de estudo), conceitos teóricos envolvidos, apresentação dos resultados com discussão e justificativas, e conclusão. O relatório pode ser feito em grupos de dois alunos e deverá ser entregue em sala de aula até o dia 03/05. 5. Referências [1] A. Bazanella e J.M. Gomes da Silva Jr.; “Sistemas de Controle: Princípios e Métodos de Projeto”. Editora UFRGS, Porto Alegre, 2005. [2] Control Station, Manual do Usuário, Versão 2.5, 2000. [3] A. Bruciapaglia; “Apostila da Disciplina Processos em Engenharia”, Departamento de Automação e Sistemas, UFSC, 2000.