XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. O MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR (MFV) COMO FERRAMENTA PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS DESPERDÍCIOS DA PRODUÇÃO: UM CASO EXPLORATÓRIO NUMA EMPRESA CALÇADISTA Liane Marcia Freitas e Silva (UFPB ) [email protected] Danilo Felipe Silva de Lima (UFPB ) [email protected] O objetivo deste artigo é identificar os desperdícios de produção em uma linha de produção de uma unidade produtora de calçados localizada em João Pessoa - PB. Esta identificação foi possibilitada pela análise do Mapeamento do Fluxo de Valoor (MFV), na temática da filosofia JIT. Nesta temática, os desperdícios de produção são qualquer atividade que não agrega valor ao produto aos olhos do cliente. Assim, o valor está relacionado com o modo que cliente enxerga as atividades que agregam valor ao produto, e por isso, ele estaria disposto a pagar a mais para ter o aquele valor agregado ao produto. Através do MFV do processo produtivo de sandálias de borracha, foi possível identificar e analisar os desperdícios de produção. Além disso, foi possível verificar as etapas que possuíam maior diferença entre as atividades que agregam valor, daquelas que não agregavam valor ao produto. Nisto, observou-se para quais etapas devia-se centrar atenção, de modo, a reduzir ou eliminar os desperdícios identificados. De modo geral, identificou-se os desperdícios de estoque, espera e movimentação. Para reduzir tais ocorrências projetou-se um conjunto de melhorias relacionadas às técnicas da manufatura enxuta, tais como, redução do tempo de setup, redução do tamanho do lote de produção e implantação da produção puxada. Palavras-chaves: Mapeamento do Fluxo de Valor, desperdícios de produção, processo produtivo calçadista XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. 1. Introdução A busca por melhorias que surtam efeito nas organizações e eliminem as causas dos desperdícios de produção se tornam essenciais para que as organizações assegurem sua sobrevivência e crescimento no mercado. Neste contexto, tem sido cada vez mais importante identificar os desperdícios dos processos produtivos, com o intuito de sempre buscar melhorias que possam eliminá-los ou, ao menos, minimizá-los de forma racional. Esta busca está contextualizada na filosofia Just In Time, no contexto da manufatura enxuta, através da eliminação dos desperdícios. Segundo Costa, Costa e Gohr (2010) a metodologia de produção enxuta é cada vez mais um conceito atualizado e imprescindível para o sucesso de qualquer empresa. Nesta perspectiva, como primeiro passo para o registro e análise dos desperdícios de produção foi desenvolvida a metodologia do Mapeamento do Fluxo de Valor (Value Stream Map). Este é apresentado por Rother e Shook (1999), como uma ferramenta do sistema de produção enxuta que auxilia na busca e eliminação de desperdícios e na melhoria contínua nos processos produtivos. Ambientado neste contexto, este trabalho objetiva identificar as possibilidades de melhoria no processo produtivo de calçados, por meio da elaboração do Mapeamento do Fluxo de Valor, de forma a possibilitar a este sistema de produção uma maior sintonia com os princípios da produção enxuta. Para tal, este trabalho obedecerá a seguinte estrutura: Seção 2- apresentará aspectos sobre a produção enxuta; Seção 3 – abordará sobre os procedimentos metodológicos; Seção 4Apresentará uma proposta de aplicação do Mapeamento do Fluxo de Valor na indústria calçadista, em que se apresentará o mapeamento do estado atual e as análises que discutem os desperdícios identificados pelo MFV; por fim, a Seção 5 - Apresentará as considerações finais, momento onde, os resultados são discutidos. 2. Fundamentação teórica 2.1. Produção Enxuta O termo “produção enxuta” foi disseminado por Womack, Jones e Roos (1992), após relatarem os resultados de um amplo estudo na indústria automobilística mundial (International Motor Vehicle Program - IMVP) que identificou diferenças significativas de produtividade entre as empresas japonesas e as empresas ocidentais. Estes autores observaram que estas diferenças não eram resultantes de uma técnica específica de gestão de operações, mas de um sistema integrado de princípios e técnicas que receberam a denominação de Produção Enxuta. Na realidade, conforme reconhece Holweg (2007), a filosofia da produção enxuta já estava presente na indústria japonesa há muitos anos antes de sua disseminação no ocidente. No entanto, apenas nas décadas de 1990 e 2000 este modelo de gestão da produção foi ocidentalizado. 2 XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. A partir da publicação de Womack, Jones e Roos (1992) houve um despertar sobre a potencialidade do modelo enxuto de produção. A partir disso, muitas organizações passaram a buscar a adoção deste modelo ou nele se basearam. Roos e Paladini (2011) apontam que enquanto algumas empresas obtiveram êxito, outras fracassaram. Estes autores apontam as seguintes referências: Moore e Gibbons (1997); Spear e Bowen (1999); Bamber e Dale (2000); Emiliani (2001); Ahls (2001); Parks (2002); Alavi (2003); Stamm (2004); Taj (2005) e; Taj (2008). No Brasil os conceitos da produção enxuta vêm sendo largamente aplicados em diversas organizações como, por exemplo, a Volkswagen, a General Motors, a Ford, a Toyota, a Visteon, a Gerdau, a Eaton, a Delphi, e a Meritor (LEAN INSTITUTE BRASIL, 2011). A produção enxuta é associada a benefícios como redução do inventário e redução do lead time. (WOMACK, JONES E ROOS, 1992). A busca pela redução dos estoques, considerados um desperdício de produção, parte da premissa de que, estes encobrem os verdadeiros problemas do processo produtivo, e por isto, devem ser reduzidos sistematicamente para que as verdadeiras causas sejam identificadas e solucionadas. Além dos estoques, Shingo (1996) aponta que a manufatura enxuta identifica outros desperdícios de produção: espera, superprodução, transporte, processamento, movimento e desperdícios pela não qualidade. Ohno (1997) observa que um dos pilares que sustentam o Sistema Toyota de Produção é o esforço sistemático para a eliminação destes em um processo de melhoria contínua (Kaizen). Da identificação dos desperdícios de produção, surge o conceito de agregação de valor e da necessidade de separar as atividades que agregam valor das atividades que não agregam valor. Para identificação dos desperdícios de produção, uma ferramenta que se mostra bastante poderosa é o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV). Esta é apresentada no próximo item. 2.2 O Mapeamento do Fluxo de Valor Dentre as várias ferramentas de apoio à filosofia da produção enxuta, o mapeamento do fluxo de valor se constitui em um método que contribui para a visualização do fluxo de produção da entrada dos suprimentos até a expedição. De acordo com Andrade apud Maia et al (2010) uma das maiores contribuições do MFV é a capacidade de avaliar a situação inicial, através do mapeamento do fluxo atual, e partir disso, traçar as diretrizes para o desenvolvimento de situação futura, em que os desperdícios sejam atacados através das diversas ferramentas desenvolvidas para o modelo de produção Just in Time. Segundo Liker (2007), Ohno queria uma ferramenta que representasse visualmente o fluxo de material e de informações e que retirasse das pessoas a visão de processos individuais. Ele queria que as pessoas tivessem uma perspectiva do fluxo de valor. Considerar a perspectiva do fluxo de valor significa levar em conta o quadro mais amplo, não só os processos individuais. (ROTHER; SHOOK, 2003) De fato, o MFV é mais abrangente que uma técnica comum de mapeamento de processos, com procedimentos definidos e simbologia própria. Segundo Rother e Sook (2003) a metodologia do MFV é composta por quatro etapas (Figura 3), que se inicia com a escolha de uma família de produtos, para a qual é desenhado o estado atual de valor. Através de mapeamento faz-se a proposição de um esquema futuro, que para ser alcançado necessita de um plano de ação delineado. Figura 1 - Etapas do MFV. 3 XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. Fonte: Rother e Schook (2003) Uma das vantagens observadas por Rother e Shook (2003) no MFV é que este reúne várias técnicas enxutas em torno de uma linguagem comum e, por isso, evita que a implantação da manufatura enxuta ocorra por meio de ferramentas isoladas que sozinhas apresentam um potencial limitado de melhoria do fluxo de valor. A simbologia do MFV foi desenvolvida de modo a facilitar a identificação dos desperdícios e suas fontes, o que reforça a sua contribuição para atingir as metas permanentes da produção enxuta. Sugere-se buscar conhecer esta simbologia em Rother e Shook (2003). No geral, esta ferramenta ajuda a visualizar mais do que simplesmente os processos individuais; pode-se enxergar todo o fluxo; ajuda a identificar os desperdícios; ajuda a identificar as fontes de desperdício no fluxo de valor; fornece uma linguagem comum para tratar dos processos de manufatura; torna as decisões sobre o fluxo visíveis, de modo que possam ser discutidas; junta conceitos e técnicas enxutas, que ajuda a evitar o uso de técnicas isoladamente; forma a base para um plano de ação. 3. Procedimentos metodológicos 3.1 Classificação da Pesquisa O Quadro 1 resume os métodos e técnicas utilizadas para alcançar o objetivo proposto neste trabalho. Quadro 1 - Classificações do trabalho desenvolvido A pesquisa quanto Classificações dos procedimentos metodológicos À natureza Aplicada Aos objetivos Exploratória Aos procedimentos técnicos Estudo de caso À abordagem Qualitativa Fonte: Elaboração própria O ambiente de pesquisa foi uma unidade produtiva de calçados, em virtude, da relevância do setor calçadista, tanto em âmbito nacional e regional. O complexo industrial de calçados no Brasil está organizado em polos espalhados por diversos estados. No Nordeste, a produção de calçados em 2010 foi de 399,2 milhões de pares. Estes valor representa 45% da produção nacional. Para exportação foram 102,1 milhões de pares (71%) com faturamento de U$$ 595 milhões (40%). Neste período foram empregadas 125,6 mil (36%) de pessoas (Fonte: IEMI, MET, MDIC/SECEX apud ABICALÇADOS, 2012). Na Paraíba, o setor calçadista é um dos propulsores da economia estadual. Segundo estimativas do SEBRAE, existiam no Estado da 4 XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. Paraíba mais de 600 estabelecimentos formais e informais, empregando mais de 13 mil trabalhadores, fazendo deste estado o terceiro maior produtor do país (FIEP, 2012). 3.2 Coleta e análise dos dados Para o mapeamento do fluxo de valor, Rother e Shook (2003) desenvolveram um manual prático para uso empresarial que estabelece uma sequencia lógica de etapas. Embora não tenha um caráter acadêmico, este manual tem servido de roteiro para a coleta e a análise de dados em pesquisas acadêmicas. Para esta pesquisa, o manual de Rother e Shook (2003) serviu como referência para definição das variáveis e modelo de análise de dados. Tal como visto na figura 1, a metodologia de mapeamento do fluxo de valor é composta por quatro etapas básicas. Neste trabalho foram empreendidas as etapas (1) e (2), como se verá na próxima seção, posto que o objetivo deste trabalho foi apresentar um quadro de melhorias no contexto do JIT. A segunda fase do mapeamento do fluxo de valor, que constam do mapa futuro acompanhado de um plano de ação será realizada a partir das análises empreendidas e descritas neste trabalho. A seleção de uma família de produtos foi necessária, pois a empresa possuía diferentes fluxos de produtos. Após a separação dos grupos de produtos, escolhe-se a família mais relevante para iniciar o mapeamento do estado atual. Para isto utilizou-se a simbologia que é caracterizada por ícones do fluxo de materiais, ícones do fluxo de informação e ícones gerais. Para a coleta e processamento dos dados, inicialmente foi feita uma visita, junto ao líder de produção, com o objetivo de conhecer as etapas produtivas do calçado. Posteriormente cada etapa foi acompanhada separadamente, propiciando um estudo mais de modo a se registrar, as seguintes variáveis: tempo de ciclo (TC); tempo de setup (TR); disponibilidade do equipamento; número de operadores por processo; tempo de agregação de valor (TAV); tempo de não agregação de Valor (TNAV); quantidade de materiais em estoque; tempo médio desses estoques em fila. De posse destas informações procedeu-se ao mapeamento atual de valor, como se verá na seção seguinte. 4. Estudo de caso 4.1 Identificação do processo produtivo Seguindo a metodologia do MFV iniciou-se com a escolha da família de produtos que terá seu fluxo mapeado. Utilizando-se uma matriz análoga à peça/máquina, utilizada pela teoria da tecnologia de grupo, forma identificadas as família de produtos da empresa. Após esta identificação, buscou-se junto à gerência comercial e de produção informações sobre volume de vendas e produção. A partir disso, fez-se a escolha da família de calçados do tipo sandálias de borracha. Após esta escolha foi importante levantar alguns dados gerais da empresa para que se pudesse ter um posicionamento inicial dos parâmetros de produção e das etapas do processo produtivo. Na sequência apresentam-se as etapas produtivas (figura 2) e um conjunto dados de produção (tabela 1). Pela figura 2, vê-se que o processo para a fabricação das sandálias de borracha é bastante simples. Este se inicia com a etapa prensagem da borracha. Nesta, as mantas de borracha são retiradas da área de estocagem e colocadas em fila em frente às prensas, de acordo com o sequenciamento descrito na programação de produção. As mantas cortadas são então 5 XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. posicionadas na matriz dentro dos platôs (gavetas das prensas). A prensagem das mantas que consiste em um processo de vulcanização da borracha. Após prensadas as placas são colocadas em uma área de resfriamento/estabilização onde aguardam 24h até irem ao corte. Figura 2 - Etapas do processo produtivo de sandálias de borracha Modelagem Prensagem Corte Estampagem Injeção das tiras Montagem das sandálias Fonte: Elaboração própria Na seção de corte as placas de borracha vulcanizadas são cortadas em um equipamento que pressiona uma navalha, com o formato do modelo de sandálias requerido, e faz o corte nas placas formando as palmilhas das sandálias. Na sequência, as palmilhas de borrachas são colocadas em fila para serem processadas na estamparia. Nesta seção, as palmilhas cortadas são estampadas com artes customizadas (imagens, figuras ou textos) conforme modelo. A este tempo pode ocorrer o processamento denominado de injeção das tiras, que nada mais é do que a fabricação das tiras das sandálias. Este processamento se inicia com a pesagem das matérias-primas, dos quais os principais são PVC e pigmentos, referentes às especificações solicitadas pelos clientes. De acordo com a formulação as matérias-primas e pigmentos são misturados e acondicionados em sacos plásticos, formando uma mistura com todas as matérias-primas. Depois as máquinas injetoras são abastecidas com essa mistura e inicia o processo de injeção das tiras nos moldes. Posteriormente as tiras são retiradas dos moldes em forma de “cachos”. As tiras são soltas destes cachos, de acordo com a numeração e modelo, colocadas em caixas de plástico, identificadas e disponibilizadas para a montagem. Por fim, é realizada a montagem das tiras nas palmilhas. Após a liberação dos lotes as palmilhas passam por um processo de escariação, ou seja, alargamento do orifício onde a tira será colocada. Posteriormente, as tiras são montadas nas sandálias. Faz-se então uma inspeção visual das sandálias, limpeza dos pares em conformidade. Depois de limpos são fixados nos pares em conformidade os aviamentos solicitados pelos clientes (etiquetas, cabides, acessórios). Por fim, os pares liberados são agrupados de dez e dez pares, de acordo com a programação, e guardados em caixas de papelão, onde serão disponibilizados para a expedição. Além do registro do processo produtivo, foi importante também conhecer alguns indicadores de produção da empresa. Estes são apresentados na Tabela 1. Tabela 1 - Dados gerais de produção da empresa Dados de produção Turnos/dia 2 Horas/ turno 7h30min Dias/semana 6 Dias/mês 24 Fonte: Elaboração própria 4.2 Mapeamento do fluxo de valor 6 XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. De posse do conhecimento do processo produtivo e dos parâmetros de produção, seguiu-se com o mapeamento do fluxo de valor propriamente dito. Seguindo a metodologia geral apresentada por Rother e Shook (2003), foi elaborado o mapa do momento atual, a partir do qual serão feitas as análises, cujo objetivo é identificar as possibilidades de melhoria para este processo produtivo de sandálias. Isto permitirá a empresa, num momento posterior, a elaboração do mapa do fluxo futuro e um do plano de ação que possibilite o alcance deste. Nesta perspectiva, segue-se com a apresentação do mapeamento do fluxo de valor atual para o processamento descrito acima (figura 3). Pode-se observar que o MFV da figura 3 é realizado de forma empurrada, onde cada etapa produz o que foi planejado, não se preocupando se o estágio posterior necessita ou não daquele material, ocasionando altos estoques intermediários antes de cada processo. As filas formadas tendem a seguir a sequência FIFO (First in - First out). Ainda através figura 3, fica visível o tempo de agregação de valor (que indica o tempo real que a peça foi processada) e o lead time de produção. Vê-se que o tempo de processamento é de 10,41h, enquanto que, o tempo de atravessamento é de 8,3 dias. A partir desta observação, é possível fazer um comparativo entre o tempo de ciclo (T/C), tempo agregação de valor (TAV) e o tempo de não agregação de valor (TNAV) (figura 4). Figura 3 - Mapa do Estado atual da empresa Fonte: Elaboração própria Figura 4 - Comparativo entre os tempos de não agregação de valor e de agregação de valor 7 XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. Fonte: Elaboração própria A partir das informações ilustradas nas figuras 3 e 4 foi possível identificar os desperdícios no fluxo de produção de sandálias de borracha, bem como idealizar ações a serem empreendidas para redução/eliminação destes desperdícios. Estas análises foram feitas para as etapas produtivas que apresentaram maior número de tempo de não agregação de valor: as etapas de corte, estamparia (por transfer e silk) e injeção das tiras. Estas análises são apresentadas no Quadro tabela 2. Quadro 2 - Desperdícios de produção por etapa produtiva Processo: Corte Desperdício Espera, Estoque e Movimento Produção de defeituosos Descrição As placas de borracha são cortadas par por par, posteriormente os pares são revisados e selecionados e estocados. Os materiais estocados ocupam uma grande área na planta, dificultando a movimentação de pessoas e transporte de materiais. Outro desperdício visualizado nesse processo é a espera. Esse desperdício está relacionado com o tamanho dos lotes e o tempo que o material fica na fila antes de um processo esperando para ser processado. Os lotes são compostos de 480 pares de palmilhas cortadas. Com os estoques, os operadores têm que procurar um local adequado onde serão depositados os lotes, carregá-los e organizá-los. A exigência pela velocidade imposta, a má qualidade e/ou a falta de manutenção das navalhas resulta em muitos defeitos e problemas de qualidade nos produtos. Processo: Estamparia (transfer e silk) 8 XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. Desperdício Espera. Estoque e Movimento Descrição As palmilhas depois de passarem pelo processo, onde as artes são estampadas (silk ou transfer) nas palmilhas, são novamente loteados e estocados antes da montagem. Os primeiros pares do lote esperam até que o lote seja completado e depois aguardam na fila até serem solicitados na mesa de montagem. Neste processo observam-se grandes quantidades de estoques antes e depois do processo. Os operadores gastam tempo antes procurando o material para ser processado na fila e depois quando têm que procurar um local adequado onde serão depositados os lotes, carregá-los e organizá-los. Processo: Injeção de tiras Desperdício Superprodução, Espera, Estoque e Movimento Descrição As tiras são produzidas em grandes quantidades e antes de serem solicitadas pelos clientes, gerando estoques. Estes ocupam grande área na planta e o tempo que as tiras esperam antes não agregam valor ao produto. Os lotes esperam longos períodos de tempo estocados até serem solicitados pelos clientes, na montagem. Além disso, os operadores ocupam seu tempo têm que procurar um local adequado onde serão depositados os lotes, carregá-los e organizá-los. Fonte: Elaboração própria Após a identificação destes desperdícios foi possível pensar em pontos de melhorias, de modo que, o fluxo possa se aproximar ao que a teoria da manufatura enxuta prega. Partindo do princípio de eliminar as atividades que não agregam valor aos produtos e utilizando os conceitos de desperdícios foram sugeridas as seguintes propostas de melhoria nos processos. a) Redução do tempo de setup - A redução dos setups possibilita a redução dos lotes. Nas prensas, por exemplo, o tempo médio de troca das matrizes é de 1,5 h, o que leva a grandes jornadas de produção de um mesmo modelo. As grandes jornadas de produção são realizadas com o intuito é de utilizar ao máximo a disponibilidade do equipamento e diminuir o tempo de máquina parada. No entanto esse tempo de setup pode ser reduzido através da aplicação da TRF (Troca Rápida de Ferramentas). O tempo ganho com a redução do setup possibilita ganhos na produção, um fluxo mais contínuo, redução do tamanho dos lotes e, por consequência, a minimização de desperdícios de superprodução e espera. b) Redução do tamanho do lote - A movimentação dos materiais entre os processos é feita quando os lotes estão completos. O tempo que os materiais ficam esperando até serem movimentados é um tempo que não agrega valor. Além disso, os operadores gastam tempo contando, separando e movimentando os lotes, gerando muitos movimentos desnecessários e ocupando os operadores com atividades improdutivas. Esta ação pode ser viabiliza com a redução do tempo de setup. c) Adoção da produção puxada - Observa-se que todos os estágios produtivos empurram os materiais para o processo seguinte gerando muitos estoques intermediários. Estes estoques são vistos em grandes quantidades antes de todos os processos. Eles ocupam muito espaço físico na planta e gastam muito tempo dos operadores para manuseá-los. A filosofia JIT propõe que para evitar esse cenário é preciso puxar a produção. Este sistema é sustentado com a utilização do sistema de Kanban que funcionam como uma sinalização quando o estágio 9 XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. posterior avisa da necessidade de material. Assim é possível sincronizar a produção de forma a garantir um fluxo de atividades que agregam valor mais contínuo, diminuindo estoques e a superprodução. 5. Considerações finais O mapeamento do Fluxo de valor mostrou-se uma ferramenta capaz de auxiliar na identificação dos desperdícios que ocorrem no fluxo produtivo de sandálias. O sucesso desta ferramenta nas diversas empresas que o adotam pode ser justificado pela linguagem comum para representar os processos da manufatura. Deste modo, através da elaboração e análise do mapa do estado atual (figura 3) do processo de fabricação de sandálias e do comparativo entre os tempo de agregação e não agregação de valor (figura 4), foi possível enxergar os principais desperdícios e mensurar o quanto as atividades que não agregam valor ao produto impactam no tempo de ciclo e lead time de produção. Observou -se que em alguns processos o tempo que não agrega valor é relativamente alto, e alguns casos, até superam o tempo que de agregação de valor. A partir da comparação desses tempos e de uma análise crítica dos processos foi possível identificar os desperdícios e possíveis melhorias. Assim foi possível esboçar um conjunto de ações de melhorias que devem ser consideradas para a elaboração do mapa do fluxo de valor futuro, ainda não esboçado neste momento. Para a elaboração deste estágio futuro, acredita-se ser necessária a disseminação destas informações junto aos envolvidos na produção, sejam eles do operacional, tático ou estratégico. Pois, acredita-se que seja imprescindível que todos na empresa enxerguem os benefícios de uma mentalidade enxuta, através da eliminação dos desperdícios e agregação de valor. Só com esta consciência passa-se a elaboração de um mapa futuro e do plano de ação, em que sejam consideradas as ações consideradas exequíveis pela empresa. No entanto, considera-se importante o acompanhamento das demais fases, de modo a averiguar a adoção das práticas enxutas e a implementação destas pela empresa. Referências ABDULMALEK, F. A.; RAJGOPAL, J.. Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: a process sector case study. International Journal of Production Economics, v. 107, n.1, p. 223-236, 2007. ABICALÇADOS: Associação Brasileira de Calçados. Cartilha Estatística 2011. Disponível em: <http://www.abicalcados.com.br>. Acesso em: 25 de out. 2012. COSTA, N. N. da, et al. Proposta de melhoria do processo de xaroparia de uma fábrica de refrigerantes a partir do mapeamento do fluxo de valor, com a utilização da simulação computacional. XXX ENEGEP; São Carlos, 2010. FIEP – Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. A Paraíba é o terceiro produtos de calçados do país. Disponível em: <http://fiepb.com.br>. Acesso em: 15 de Nov. 2012. GHINATO, P. Produção & Competitividade: Aplicações e Inovações. Recife: UFPE, 2000. HOLWEG, M.. The genealogy of lean production. Journal of Operations Management, v. 25, n. 2, p. 420-437, 2007. 10 XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013. LEAN INSTITUTE BRASIL. “Lean Thinking" baseadas no Sistema Toyota de Produção. Disponível em: <http://www.lean.org.br>. Acesso em: 22 fev. 2011. LIKER, J. K. O modelo Toyota: manual de aplicação. Porto Alegre: Bookman, 2007. MAIA, R. D. A et al. O value stream mapping e sua relação com os princípios da abordagem enxuta: proposição de uma sistemática expandida para a gestão do lead time. XXX ENEGEP; São Carlos, 2010. OHNO, Taiichi. O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala; Porto Alegre: Bookman, 1997. QUEIROZ, J. A. de. Produção enxuta: uma síntese dos aspectos teóricos e práticos. XXXI ENEGEP; Belo Horizonte, 2011 ROOS, C.; PALADINI, E. P. Desenvolvimento e aplicação de um método que engloba a gestão de riscos ocupacionais no mapeamento do fluxo de valor da produção enxuta. XXXI ENEGEP; Belo Horizonte, 2011. ROTHER, M.; SHOOK, J,. Aprendendo a enxergar: Mapeando o Fluxo de valor para agregar Valor e eliminar o Desperdício. São Paulo: Lean Institute do Brasil, 2003. SANTOS, E. J.; SANTOS, L. C. e GOHR, C. F. Mapeamento do fluxo de valor aplicado à fabricação de fios retangulares de cobre utilizados em transformadores elétricos. XXX ENEGEP; São Carlos, 2010. SETH, D.; SETH, N.; GOEL, D.. Application of value stream mapping (VSM) for minimization of wastes in the processing side of supply chain of cottonseed oil industry in Indian context. Journal of Manufacturing Technology Management, v. 19, n. 4, p. 529-550, 2008. SHINGO, Shigeo. O Sistema Toyota de Produção do ponto de vista da Engenharia de Produção – 2. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 1996. WOMACK, James P. A mentalidade enxuta nas empresas: elimine o desperdício e crie riqueza. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; ROOS, D. A máquina que mudou o mundo. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 11