ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO - 6 LAYOUT EM LINHAS DE MONTAGEM Considera-se como linha de montagem uma série de trabalhos comandados pelo operador. Devem ser executados em sequência e são divididos em postos de trabalho, nos quais trabalham um ou mais operadores com ou sem auxílio de máquinas. O que se procura nesse tipo de layout é utilizar no máximo ( o que é possível ) o tempo dos operadores e das máquinas, realizando o que se denomina: balanceamento de linha. BALANCEAMENTO DE LINHAS DE MONTAGEM 1 – Determinar o tempo de ciclo ( Tc ). O tempo de ciclo expressa a freqüência com que uma peça deve sair de linha. Em outras palavras, o intervalo de tempo entre duas peças consecutivas. TEMPO DE PRODUÇÃO Tc = ---------------------------------------------------------------------------------------QUANTIDADE DE PEÇAS NO TEMPO DE PRODUÇÃO BALANCEAMENTO DE LINHAS DE MONTAGEM TEMPO DE CICLO ( TC ) J I H G F E D C B PEÇA INICIANDO A PEÇA FINALIZADA PEÇAS SENDO PROCESSADAS BALANCEAMENTO DE LINHAS DE MONTAGEM 2. A partir do tempo de ciclo, determinamos o nú mero mínimo de operadores que, teoricamente seriam necessários para que se tivesse aquela produção ( número teórico, N ). TEMPO TOTAL PARA PRODUZIR UMA PEÇA NA LINHA N = --------------------------------------------------------------------------------------------TEMPO DE CICLO Sendo To , o tempo da peça em cada operação, Temos : ΣTo N =------------Tc BALANCEAMENTO DE LINHAS DE MONTAGEM 3. Verificar se o número teórico de operadores é suficiente para os requisitos de produção, de terminando-se o número real de operadores (Nr). Esse número real é determinado por simulação, distribuindo-se as tarefas em postos de trabalho; Alocando-se a cada posto de trabalho o menor nú mero de operadores possível. Para esta alocação devemos sempre considerar que o tempo de cada operador deverá ser menor ou, no limite, igual ao Tc BALANCEAMENTO DE LINHAS DE MONTAGEM 4. Uma vez determinada a solução, calculamos a eficiência do balanceamento ( E ). A eficiência do balanceamento é igual a : N E = ------------ x 100 Nr EXEMPLO ( PRODUTO ÚNICO ) Um fabricante de calçados estruturou uma linha de montagem para fabricar 1 par de calçados por minuto . As relações entre as atividades são desenvolvidas conforme sequência de operações abaixo e os tempos são em minutos. Determinar : a) o número teórico de operadores. b) a real distribuição do trabalho e o número real de operadores. c) a eficiência do balanceamento. D TEMPOS EM MINUTOS B A 0,7 0,6 0,2 G 0,6 I 0,4 E C 0,3 0,4 H 0,1 F 0,5 SOLUÇÃO : a) O número teórico de operadores : O tempo de ciclo é dado em 1 minuto por par. Tc = 1 minuto / par A soma dos tempos de operação é : Σ To = 0,2+0,6+0,4+0,7+0,3+0,5+0,6+0,1+0,4 Σ To = 3,8 minutos O número teórico de operadores ( N ) 3,8 minutos N = --------------------------- = 3,8 operadores 1,0 minuto b) A divisão de trabalho : SOLUÇÃO 1 Posto de trabalho Nr = 4 operadores 1 2 3 4 AB DE CHF GI Tempo por posto(min) 0,8 1,0 1,0 1,0 Ocupação (%) 100 100 100 Operações 80 Tc 1,0 Com esta composição teríamos uma sobrecarga de trabalho no Posto 3 com 3 operações ( CHF ) sendo executada por uma só pessoa. SOLUÇÃO 2 Posto de trabalho Nr = 5 operadores 1 2 3 4 5 Tc Operação AB Tempo por posto(min) 0,8 CF 0,9 DE 1,0 GH 0,7 I 0,4 1,0 Ocupação (%) 90 100 70 40 80 c) A eficiência do balanceamento : SOLUÇÃO 1 : 3,8 operadores E = -------------------------- x 100 = 95% 4 operadores SOLUÇÃO 2 : 3,8 operadores E = --------------------------- x 100 = 76% 5 operadores CONCLUSÃO : SOLUÇÃO 1 Não é possível conseguir a produção de 1 par em 1 minuto com 4 operadores, pois haveria sobrecarga de trabalho no posto 2, 3 e 4. SOLUÇÃO 2 Atribui 2 atividades a cada operador, dentro da sequência lógica do fluxo do processo, sem que o tempo do posto de trabalho não supera o tempo de ciclo ( Tc = 1 minuto ) . Nota-se porém, que há uma desigualdade entre os operadores. Assim, tomando por base o tempo de ciclo, verifica-se que o operador do posto 3, traba lha 100% , enquanto os demais trabalham % meno res. EXEMPLO ( MULTIPRODUTOS ) Uma empresa deseja produzir na mesma linha de montagem mais de um produto. Sabe-se que cada operador trabalha 57 minutos por hora, e devem ser produzidos 45 produtos por hora, determinar: a) O tempo de ciclo e o número teórico de operadores. b) A divisão do trabalho e o número real de operadores. c) A eficiência do balanceamento. PRODUTO X Y Z QUANTIDADE POR HORA 20 10 15 TEMPOS POR OPERAÇÃO(min) A 1,5 B 1,3 C 2,0 D ---E 1,6 2,0 1,4 ---1,3 2,3 2,2 2,4 1,0 2,6 ----- TEMPO TOTAL ( MINUTO ) 7,0 8,2 6,4 B C A E D SOLUÇÃO : Deve-se determinar o tempo ponderado para cada operação, tem-se : A : (1,5 x 20 + 2,0 x 10 + 2,2 x 15 ) / 45 produtos = 83 / 45 =1,84 B C D E : : : : (1,3 x 20 + 1,4 (2,0 x 20 + 0 (0 x 20 + 1,3 (1,6 x 20 + 2,3 x 10 + 2,4 x 15 ) / 45 produtos = 76 / 45 =1,68 x 10 + 1,0 x 15 ) / 45 produtos = 55 / 45 =1,22 x 10 + 2,6 x 15 ) / 45 produtos = 52 / 45 =1,15 x 10 + 0 x 15 ) / 45 produtos = 55 / 45 =1,22 a) Tempo de ciclo ( Tc ) e o número de operadores ( N ) Tc = 57 minutos / 45 produtos = 1,26 Tc = 1,26 minuto / produto Σ To = 1,84 + 1,68 + 1,22 + 1,15 + 1,22 = 7,11 minuto 7,11 minutos N = --------------------------- = 5,64 operadores 1,26 minuto b) A divisão de trabalho e o número real de opera dores SOLUÇÃO 1 Posto de trabalho N= 6 operadores Operações 1 2 A Número de operadores 2 Tempos de operações 1,84/2 Nr = 7 operadores 3 4 B CE D 2 1,68/2 2 2,44/2 1 1,15 1,15 Tempo por posto(min) 0,92 0,84 1,22 Ocupação ( % ) 73,0 66,6 96,8 Tc 1,26 91,2 Nesta solução, obtendo-se o tempo de ciclo Tc=1,26 minuto, teríamos que acrescentar mais um operador, passando de 6 operadores (número teórico) para o número real Nr = 7 opera dores. c) A eficiência do balanceamento N 5,64 operadores E = --------- x 100 = ------------------------------ x 100 Nr 7 operadores E = 0,8057 x 100 E = 80,57 % Conclusão : como consideração prática, seria reco mendável um resultado das operações para que houvesse uma melhor utiliza ção dos recursos produtivos. EXERCÍCIOS PROPOSTOS 1. Uma empresa do ramo automobilístico deve montar o chassi do veículo. As operações e os respectivos tempos e a sequência são dados no esquema a seguir. Devem ser montados 500 chassis por dia , e o tempo útil diário de cada operador é de 420 minutos. Determinar: a ) tempo de ciclo. b ) o número teórico de operadores. c ) a divisão do trabalho. d ) a eficiência do balanceamento. F 12 B C J K A 9 8 11 9 G 12 45 D E 50 15 H I 12 12 TEMPO EM SEGUNDOS 2. Um fabricante de armários estruturou uma linha de montagem a partir de componentes pré moldados e que deve produzir 6 armários por hora. O esquema abaixo apresenta a sequência das operações com os tempos em minutos. Cada operador trabalha 48 minutos por hora. Determinar: a) o tempo de ciclo. b) o número teórico de operadores. c) a distribuição do trabalho. d) a eficiência do balanceamento. B A 4,4 0,8 C 3,5 D E 7,0 14,6 3) Uma empresa produz um mix de produtos na mesma linha de montagem. Sabe-se que cada operador trabalha 55 minutos por hora e devem ser produzidos 50 produtos por hora, determinar: a) o tempo de ciclo e o numero teórico de operadores. b) a divisão de trabalho e o numero real de operadores. c) a eficiência do balanceamento Produto W V X Y Z Quantidade 10 8 12 13 7 A 1,05 1,04 0,54 1,03 0,56 B ---- 1,34 1,25 1,15 1,25 C 1,35 ---- 1,45 1,36 1,11 D 1,11 1,45 1,21 1,23 1,34 E 0,57 1,56 ---- 1,54 0,58 Total (min) 4,08 5,39 4,45 6,31 4,84 FORMAÇÃO DE CÉLULAS DE MANUFATURA A formação em células de manufatura: baseia-se no trabalho cooperativo ou em time de pessoas que formam um grupo coeso com relação à produção a realizar. a qualidade, a produtividade e a motivação aumentam. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA +PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES = MAIOR EMPENHO E MAIOR PRODUÇÃO CARACTERÍSTICAS DAS CÉLULAS DE MANUFATURA trabalho em equipe. delegação de autoridade. liberdade para interagir, sugerir e decidir. motivação, liderança, competitividade. interdependência, melhor qualidade. maior produtividade, redução de custos. eliminação de níveis hierárquicos. processo irreversível, resistência CONDIÇÕES PARA DESENVOLVER CÉLULAS DE MANUFATURA • Fabricação de um ou vários produtos que constituem uma familia. • Volume de produção suficiente. • Existência de fluxos dominantes. • Equipamentos aptos a trocas. • Operários flexíveis e polivalentes. CELULAS DE MANUFATURA IMPLANTAÇÃO DE CÉLULAS DE MANUFATURA Vantagens : • padronização de maquinas e equipamentos. • troca rápida de farrementas. • baixos inventários de matérias-primas e componentes. • transportes sequênciados entre operações. • indicadores de desempenho por célula ORGANIZAÇÃO DE FAMÍLIAS DE PEÇAS OU PRODUTOS O que determina o parentesco e permite reunir as peças em família são determinadas semelhanças referidas as formas geométricas, ao processo de fabricação ou a utilização de peças. O correto agrupamento de peças semelhantes em famílias é de fundamental importância para garan tir o bom desempenho das células de manufatura. Torna-se necessário, observar a rota que as peças seguem durante o processo. Com elas estabelecemos a seqüência das opera ções, ou seja, o roteiro que as peças seguem den tro da fábrica. ORGANIZAÇÃO DE FAMÍLIAS DE PEÇAS OU PRODUTOS O critério é agrupar numa mesma família de peças que exigem operação e roteiro comuns. Então, as máquinas a serem utilizadas para a pro dução de uma mesma família de peças ou produ tos são agrupadas formando uma célula de manu fatura. A seguir o fluxograma de peças num determinado processo, antes da organização das famílias. PEÇAS A SEREM PROCESSADAS A B C D E F G H I J K MÁQUINAS : CORTE PRENSA TORNO MONTAGEM EMBALAGEM 1 1 2 3 4 2 3 1 1 2 2 3 3 4 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 L 1 2 1 2 3 4 3 4 O sistema de produção acima, é por família de máquinas , ou seja , o roteiro de processamento das peças subordina-se a localização das máqui nas. PEÇAS A SEREM PROCESSADAS FAMÍLIAS/CELULAS L K G D H A MÁQUINAS CORTE PRENSA MONTAGEM EMBALAGEM CORTE TORNO MONTAGEM EMBALAGEM PRENSA TORNO MONTAGEM EMBALAGEM 1 2 3 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 I B F C J E 1 2 I 1 2 3 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 II 1 2 3 4 1 1 2 2 3 4 3 III A organização do layout foi feito por família de peças que passam a determinar a sequência do processo de fabricação. Uma vez organizadas as peças, por famílias, as máquinas passam a ser agrupadas em cada família , organizando as células de manufatura. No quadro anterior, foram organizadas três famílias de peças ( I , II , III ). Cada célula de manufatura passa a construir uma espécie de mini – fábrica. A etapa seguinte, determina-se a carga de máquinas para a célula. No caso apresentado, vamos considerar a Célula I Iremos determinar a carga para cada uma das máquinas Considerar os seguintes dados: 1. Dias úteis de produção : 285 2. Jornada de trabalho : 8 horas por dia ou ( 8 horas x 60 = 480 min. ) 3. Tempo de operação de cada produto : PROCESSO L K G D Tempo de operação por unidade 12 8 10 7 H 6 ( minutos por peça ) Usando os valores assinalados, vamos calcular a carga de trabalho : PEÇA PRODUÇÃO TEMPO TEMPO LOTES TEMPO ANUAL EM DE DE POR DE UNIDADES OPERA OPERA ANO PREPA ÇÃO ÇÃO RAÇÃO ANO LOTE ( min/pç) L K G D H 2.000 4.500 2.500 2.100 1.000 12 8 10 7 6 TEMPO UTILIZAÇÃO DE TOTAL PREPA ANO RAÇÃO LOTE ANO ( min ) ( min ) ( min ) ( min/pç) 24.000 36.000 25.000 14.700 6.000 90 80 90 95 70 18 15 20 15 10 1.620 1.200 1.800 1.425 700 TOTAL : 25.620 37.200 26.200 16.125 6.700 112.445 Para saber a quantidade de máquinas necessá ria na célula, aplicamos a fórmula : Tempo de utilização total Quantidade = ---------------------------------------------------------------------------------na célula dias úteis/ano x utiliz/dia x eficiência da máquina MÁQUINA CORTE PRENSA MONTAGEM EMBALAGEM EFICIÊNCIA % 85 90 85 90 Substituindo os valores temos : Número de máquinas 112.445 112.445 de corte = --------------------------------- = -----------------285 x 480 x 0,85 116.280 = 0,96 máquinas Número de máquinas 112.445 112.445 de prensa = ----------------------------------- = ----------------285 x 480 x 0,90 123.120 = 0,91 maquina ~ 1 maquina Número de máquinas 112.445 112.445 de montagem = ------------------------------- = ---------------------285 x 480 x 0,85 116.280 = 0,96 máquinas Número de máquinas de embalagem 112.445 112.445 = -------------------------------- = ---------------------285 x 480 x 0,90 123.280 = 0,91 maquina ~ 1 maquina A análise mostra que será necessário uma máquina de cada modelo na célula I . Podemos interpretar que as máquinas de corte e montagem, apresentam ociosidade de 15 % . A carga é boa para as 4 máquinas e a célula viável. CELULA DE MANUFATURA Exercícios propostos: 1) Determinar a formação da Célula de Manufatura II levando em consideração os seguintes dados: O roteiro e sequência de operações seguem o esquema a seguir: MATÉRIA PRIMA CORTE TORNO PRODUTO ACABADO EMBALAGEM MONTAGEM Condições da Celula de Manufatura I : • Utilizar os mesmos equipamentos para fabricação de diferentes produtos. • A jornada diária de produção é de 8 horas por dia. • O número de dias úteis de trabalho é de 285 dias. Processo Peças Tempo de Operação (min und) Produção e Vendas Produção de unidades ano Peças A I B F 12 10 14 13 A I B F 6.500 8.000 10.200 9.450 Maquina CORTE TORNO MONTAGEM EMBALAGEM Eficiência % 85 90 85 90 QUADRO DE CARGA DE TRABALHO Peça Produção (unid) Tempo de Preparação do Lote (minutos) A 85 10,51 I 90 9,30 B 75 8,05 F 80 11,35 Anual ( unidades) Tempo de Operação (min / pç) Tempo de Operação Ano (minutos) Lotes por Ano Tempo de Preparação do Lote-Ano (minutos) Utilização Total Ano (minutos) Calcular a quantidade de maquinas necessárias para Célula II 2) Determinar a formação da Célula de Manufatura III levando em consideração os seguintes dados: O roteiro e sequência de operações seguem o esquema a seguir: MATÉRIA PRIMA PRENSA TORNO PRODUTO ACABADO EMBALAGEM MONTAGEM 2) Determinar a formação da Célula de Manufatura III , considerando os seguintes dados: Dias úteis por ano: 250 dias Jornada diária de trabalho : 8 horas Processo Peças Tempo de Operação(minutos peça) Produção e Vendas Peças por Ano (unidades) Maquina Peças C J E 15 20 10 C J E 6.700 9.350 12.650 Eficiência % PRENSA 90 TORNO 90 MONTAGEM 85 EMBALAGEM 90 QUADRO DE CARGA DE TRABALHO Peça Produção (unid) Tempo de Preparação do Lote (minutos) C 85 10,51 J 90 9,30 E 75 8,05 Anual ( unidades) Tempo de Operação (min / pç) Tempo de Operação Ano (minutos) Lotes por Ano Tempo de Preparação do Lote-Ano (minutos) Utilização Total Ano (minutos) Calcular a quantidade de maquinas necessárias para Célula III marciliocunha @ marciliocunha.com.br www.marciliocunha.com.br