Turbo Garrett Corte parcial do turbo alimentador desenvolvido para carro de passeio e caminhões com pressão continua . Turbo Garrett Corte parcial da carcaça da turbina e da carcaça central, peça que está no programa de p2. Declaração de Intenção A Empresa Garrett se compromete em substituir as matérias-primas e realizar mudanças no seu processo produtivo para alcançar uma melhoria ambiental. Empresa se compromete em adotar tecnologias mais limpas e desenvolve novos produtos com o intuito de reduzir os resíduos produzidos no seu processo produtivo. Declaração de Intenção Nos comprometemos em trabalhar na otimização do uso e recuperação dos recursos disponíveis , tais com: água, energia , matérias-primas etc.. Definição da equipe de p2 Membros da equipe para implantação do p2 membro da Equipe Posição na Fabrica José Augusto Gerente de Processo Fábio Barreto Supervisor de processos Ricardo Feliciano procesista Hélio Godói coordenador Márcio João Luiz operador de maquina Consultores Manguemar Fornecedores Responsabilidade Representação da empresa Supervisor do programa desenvolvimento do processo Operação diária Comunicado com os funcionários responsável pelo processo de usinagem Auxilio no planejamento do p2 Prestação de informações técnicas Objetivos e Metas A Empresa Garrett tem como objetivo: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos produzidos no processo produtivo, como também as substancias tóxicas. Otimizar o uso da energia e da água no processo. Objetivos e Metas E estabelece como meta: A redução de 20% na produção de resíduos sólidos no prazo de 1 ano; A redução de 35% de consumo de água e energia no prazo de 6 meses Cronograma de Atividade Etapas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Atividades Estabelecimento da programa Desenvolvimento do plano de ação Visita ás instalações Levantamento de dados Avaliação de dados Identificação das prioridades Levantamento de tecnologia de p2 Seleção das tecnologia Implementação das ações Avaliação dos resultados Jan Fev. Mar Abr. Disseminação da informação sobre P2 Realizará varias palestras para informar os colaboradores sobre um programa a onde os mesmos iriam trabalhar na indicação de melhoria no processo premiando-os com cada melhorias conseguida. Objetivo: através do programa fazer os funcionários se conscientizar da melhoria continua e a otimização do processo visando o P2. Levantamento de Dados Empresa produz 15000 turbinas pôr mês, O centro de usinagem que estamos enfocado produz 6000 peças mês ; Consumo de 2000 litros de óleo lubrificante mês; O processo de usinagem da peça que vamos estudar tem a duração de 45 minutos cada 8 peças onde produz 1k de ferro como resíduo a cada 45 minutos. Levantamento de Dados O fornecedor produz a peça com 3mm de sob-metal ; Para retirar esse 3mm gasta-se 8minutos; com o excesso de cavaco produzido pela usinagem ocorre uma contaminação maior do óleo lubrificante. Levantamento de Dados O processo de usinagem começa em um torno cnc e depois passa para um centro de usinagem a onde está sendo proposto a medida de p2 pois é neste centro que se produz uma quantidade de resíduo de ferro a onde pode ser reduzida através da redução do sob-metal que é deixado para a usinagem , a baixo temos o Fluxograma do processo de usinagem. Torno Cent.CNC Cent.CNC Final Mont. Folha de processo da carcaça central indicando a cota a ser modificada para redução de p2 Indicadores de Desempenho Quantidade de poluentes pôr unidade de produção, Kg de resíduos pôr peças produzidas; Consumo de água pôr unidade de produção litros de água pôr quantidade de peças produzidas, Implantação de medidas de P2 MUDANÇA DE PROCESSO: redução da dimensão da peça no seu comprimento no processo de fundição reduzindo o sob-metal de 3mm para 1.5mm alcançando assim uma redução de produção de resíduo de ferro na usinagem de 50%. redução no consumo de água no centro de usinagem de 20% pois com a redução de resíduo de ferro no tanque de lubrificação a contaminação será menor.