2012 MAN Latin America MAN Latin America Apresentação AMS – 31 AUG 2012 Cristian Benito ML – Industrial Engineering & Maintenance Manager Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 1 > Cronologia das Operações MAN Latin America 1979 1981 VW Truck & Bus Start-up da 1º Primeiro operação Caminhão Caminhões Volkswagen & Ônibus com a aquisição da Chrysler Brazil MAN Latin America 1987 Criação da Autolatina VW / Ford Joint Venture na América Latina Manufatura 1995 Dissolução da Autolatina C. Benito 1996 Criação do Consórcio Modular (VW T&B) 2004 2009 2012 Início da estratégia de Internaciona Integração ao lização grupo Criação da VW T&B MAN SE do KN com a Konzern e criação VW T&B da MAN Nutzfarhzeuge México Latin America Operação em Puebla e na África do Sul Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 2 > Sites de Produção MAN Latin America - MAN MÉXICO PLANTA QUERETARO OPERAÇÃO SKD PRODUTOS VW + MAN COLÔMBIA – PARCEIRO NON-ULTRA PLUS PLANTA BOGOTÁ OPERAÇÃO CKD / ÔNIBUS PRODUTOS VW - MAN LATIN AMERICA PLANTA RESENDE (RJ) OPERAÇÃO CAM. & ÔNIBUS PRODUTOS VW + MAN - PLANTA DE MOTORES PARCEIRO MWMI PLANTA SÃO PAULO (SP) PRODUTOS MAN MAN Latin America Manufatura C. Benito - MAN SOUTH AFRICA PLANTA PINETOWN CAMINHÕES E ÔNIBUS PRODUTOS VW + MAN Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 3 > Parceiros do Consórcio Modular Reservatório de ar ZP #7 ZP #8 Acabamento Cab Trim Painel de Instrumentos Chassi Tanque de comb. Aprovação Final Frame Consórcio Modular Eixos Tambor & Freios Suspensão & Eixos Molas Pneus Pintura Rodas de aço PAINT SHOP Rodas de alumínio BODY SHOP Rodas & Pneus Transmissão Armação Motor PowerTrain MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 4 > Consórcio Modular Responsabilidade MAN LATIN AMERICA CONCEITUAÇÃO PROJETO DESENVOLVIMENTO CERTIFICAÇÃO CONFORMIDADE DO PROCESSO RESPONSABILIDADE PERANTE CLIENTE FINAL MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 5 > Consórcio Modular Responsabilidade Parceiros .......... Processo • 100 % DA MÃO-DE-OBRA DIRETA • PADRONIZAÇÃO DE SALÁRIOS E MAN Latin America Manufatura C. Benito BENEFÍCIOS Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 6 > MAN Latin America Truck & Bus Product Line-up – EURO 5 6x2 5.150 9.160 10.160 13.190 6x2 13.190 15.190 5.150 OD 6x2 17.190 17.280/330 24.280/330 9.150 OD 10.160 OD 15.190 OD 15.190 17.190/260 17.230 OD Manufatura C. Benito 17.280 OT 25.400 18.330 OT 6x4 31.260 6x2 31.280/330/390 19.330/390 TAILOR MADE PRODUCTS MAN Latin America 26.260 6x4 6x4 26.280 24.260 6x4 6x4 26.390 26.330 OTA “Less you don’t want. More you don’t need” Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 7 > MAN Latin America Tendência da Participação de Mercado dos Caminhões Volkswagen Fonte : Anfavea (Renavam) – acima de 5 ton MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 8 > Melhores Empresas para Trabalhar MAN Latin America • 3ª MELHOR EMPRESA PARA TRABALHAR NO RJ • 13ª. MELHOR EMPRESA PARA TRABALHAR NO BRASIL Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 9 > Resumo Líder de Mercado Volume crescente Líder em satisfação dos clientes Funcionários satisfeitos POR QUE MUDAR? MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 10 > MAN Latin America Jornada Lean MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 11 > CMPS – Consórcio Modular Production System Jornada Lean 2013 2011 Início dada Início Jornada Lean Jornada Lean 2010 2009 Planejamento A3 / Fluxo Puxado / Padronização da Solução de Problemas Trabalho em Equipe / Planejamento A3 Início do CMPS Difusão do KAIZEN LEAN 2007 MAN Latin America Princípio do KAIZEN Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS PRÉ JORNADA 2008 Padronização / Certo da 1ª. Vez / Fluxo Puxado JORNADA LEAN 2012 Fluxo puxado / KAIZEN 31.08.2012 < 12 > MAN Latin America - CMPS Ferramentas 4) MELHORIA CONTÍNUA 3) FLUXO PUXADO • Cadeia de Ajuda • Kaizen completo • Kaizen pontual • Kaizen de balanceamento de linha • Geração de Idéias • Mentes Brilhantes • Seqüenciamento de Produção • “One piece flow” • Kanban • Jit • Supermercado • Balanceamento de Linha 2) CERTO DA 1ª. VEZ 5) PADRONIZAÇÃO • Solução de Problemas • Poka Yoke • Regelkreis • Andon • FMEA • Autocontrole • CEP MAN Latin America 1) PESSOAS • Trabalho em Equipe • Matriz de Versatilidade • Treinamentos Manufatura C. Benito • Trabalho Padronizado • Gestão Visual • 5S • Nivelamento de Produção • Ilha de Comunicação Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 13 > Consórcio Modular Production System Trabalho em Equipe na Produção TRABALHO EM EQUIPE - FLUXOGRAMA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS PELA PRODUÇÃO M O N I T O R Problema identificado pela Equipe Pode ser resolvido pela Equipe ? SIM NÃO Relatar problema no quadro Hora X Hora Resolvido em uma semana ? + E Q U I P E SIM NÃO Remover item do quadro HxH e transferir para o Painel de Ajuda Formalizar "in put"e acordar prazo com a área SUPORTE Prazo ACORDADO ? SIM Prazo ATENDE ? SIM Acompanhar a resolução do problema Resolvido no Prazo ? E N C A R R E G A D O SIM NÃO NÃO Remover item do Painel de Ajuda e transferir para o Plano de Ação NÃO Informar Gerente do Módulo e Gerente da área SUPORTE Item não é removido, recebe Solicitar ação Gerencial Nova data acordada com o Gerente da área de Suporte Nova data atendida ? Informar Encarregado para alteração da data do item na ilha G E R E N T E S SIM NÃO Item não é removido da ilha No local da data, preencher com "AÇÃO GERENCIAL" Adicionar item ao Paniel do Módulo na sala de Manufatura Comitê de Gerentes Acorda uma nova data e realiza follow up Nova data atendida ? SIM NÃO FIM ☺ Assunto é apresentado no Production Day MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 14 > MAN Latin America - CMPS Certo da 1ª Vez PILAR: CERTO DA 1ª. VEZ Método unificado de solução de problemas Poka Yoke Regelkreis Andon FMEA Autocontrole CEP MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 15 > Certo da 1ª Vez Método unificado de solução de problemas SITUAÇÃO ANTERIOR: 12 Ferramentas diferentes de Solução de Problemas Foco na solução SITUAÇÃO ATUAL: Método único utilizado em toda a Organização O Gestor treina sua equipe Foco na análise e no gemba (Ronda A3) PRÓXIMOS PASSOS: Foco na sustentação do pensamento A3 na solução de problemas Estabelecer cultura de monitoramento através do A3 MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 16 > A3 de Solução de Problemas Exemplo: Qualidade de componentes comprados PROBLEMA: Problemas crônicos com múltiplas causas + Necessário coordenação entre diversas áreas e fornecedores Recomendável: A3 Exemplo para componente com alto índice de retrabalho 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 antes depois RESULTADOS: Ganhos de 75% em Qualidade em 3 meses Tendência de atingir ZERO DEFEITO em mais 3 meses MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 17 > MAN Latin America - CMPS Padronização PILAR: PADRONIZAÇÃO Trabalho Padronizado Cadeia de Ajuda Gestão Visual 5S Nivelamento de Produção Ilha de Comunicação MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 18 > Trabalho Padronizado OBJETIVO: Implantação em 100% dos postos suportando aumento de 15% na produtividade da planta (MOD) MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 19 > Consórcio Modular Production System Princípios PILAR: MELHORIA CONTÍNUA Cadeia de Ajuda Kaizen completo Kaizen pontual Kaizen de balanceamento de linha Geração de Idéias Punktchenplan Mentes Brilhantes MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 20 > Cadeia de Ajuda OBJETIVOS: Criar estrutura de suporte imediato à linha (Team Leaders) Reforçar rotinas de suporte e escalonamento dos problemas MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 21 > Implementação CONSÓRCIO MODULAR = 8 PARCEIROS (Módulos) + 2 PARCEIROS DE LOGÍSTICA COMO IMPLEMENTAR EM 10 EMPRESAS AO MESMO TEMPO? MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 22 > Implementação: Campos de Trabalho CULTURA FERRAMENTA A3 / PDCA Kaizen Chão de fábrica A3 Solução de Problemas JIT Treinamentos JIS Postura Seqüenciamento / Supermercado One piece flow MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 23 > Implementação Metodologia Planejamento A3 PLANEJAMENTO A3: Planejamento encadeado, envolvendo toda a organização, através do pensamento A3, para suportar o “norte verdadeiro”. VANTAGENS: Promover o alinhamento e consenso entre as áreas através de uma linguagem comum, baseada em fatos, suportada pelo método PDCA. NORTE VERDADEIRO 2012: PRODUTIVIDADE: aumento de 15%; QUALIDADE: redução de 25% das ocorrências por veículo; INVENTÁRIO: redução de 50% do inventário in house; FIDELIDADE DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO: aumento de 50%. MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 24 > Planejamento A3 Estrutura Básica A3 Mãe Produção Eng.Industr. Manutenção Qualidade "Cripple" Fidelidade Operativa Import./Export. BBS Qualidade Fornecedores Manufatura Processo Qualidade "Cripple" Qualidade Logística Engenharia Compras Remon Powertrain Meritor Maxion Continental Carese AKC > 25 < 31.08.2012 Apresentação Lean AMS C. Benito Manufatura MAN Latin America Norte verdadeiro A3 MÃE Exemplo TÍTULO: PREPARAR O MÓDULO MERITOR PARA PRODUZIR 100000 UNIDADES EM JUL/12 A3 Nº: Revisão Nº: Área: Líder das Ações: I. CONTEXTO Data: Data: Responsável: ARM-001/10 021 MODULO MERITOR 8/12/2010 29/6/2011 Assinatura VALDIR URBANEJA VALDIR URBANEJA Nome ANTONIO C.ROSSI ADILSON DEZOTO CÉLIO MONTANHA MARCELO VIDAL EDVALDO GUEDES ISRAEL DUARTE FLÁVIO COSTA ALFREDO OSHIRO CARLOS CHIESSE A. CLÁUDIO LOPES LUIZ RAMOS FLÁVIO ALMEIDA DIEGO AFONSO REGINALDO VILELA HELÁDIO CASSAGUERRA H. MULLER RODRIGO LEMOS V. CONTRAMEDIDAS PROPOSTAS/SITUAÇÃO FUTURA Devido ao cenário altamente competitivo projetado para os próximos anos, a MAN Latin America necessita aumentar a capacidade de produção da planta Resende para 100.000 veículos / ano e manter a liderança de vendas no mercado com excelência operacional. Desta forma, o módulo Suspensão e Eixos deverá estar capacitado para atender metas de produtividade, segurança do trabalho, qualidade e fidelidade de fluxo (DRC). II. SITUAÇÃO ATUAL > 3 TURNOS com 206 HD e 282 JPD > LEAD TIME (DO ESTOQUE ATÉ POSTO Q21) - PEÇAS 05 DIAS (eixos, molas e pç supermercado)conf. VSM - MONTAGEM: 1,41h; > TAKT TIME: 4'40"; > QUANTIDADE TOTAL DE POSTOS: 20 POSTOS; > LINHA CHASSI 2 : STOP & GO =10 POSTOS; > PRÉ-MONTAGEM: SISTEMA EMPURRADO= AREA 1100m2 > PRODUTIVIDADE HD 2010: 5,32 hH/vehicle > QUALIDADE: OCORRÊNCIAS / VEÍCULO 0,20 > 5S MÉDIA 2010: 1,7 (escritório e linha) > TOTAL Hs HD (BASE 2010) PERDIDAS POR REMANEJAMENTO MÉDICO DEVIDO AOS 18 ACIDENTES OCORRIDOS: 2807,2 hs. > 3878 hs de ATESTADOS MÉDICOS RELACIONADOS ERGONOMIA > DRC ATUAL (ZP6-ZP8) = 95,72% Eixos Molas - Reduzir os desperdicios (retrabalhos, falhas e movimentação). (1,3,4 e 5) - Redimensionar postos. (1) - Transferir operações gargalos (Outsourcing). (1 e 8) - Realizar balanceamento de operações. (1 e 3) - Implementar Fluxo Puxado pré-montagem para a linha. (1 e 3) - Redefinir equipamentos e ferramentas chaves para a operação. (1 e 3) - Rever método de treinamento dos operadores. (6) - Transferir estoque de eixos dianteiros e traseiro e componentes relacionado às Suspensões para Parque de Fornecedores. (1 e 8) - Revigorar o programa 5 S no módulo. (7) - Realizar kaizens direcionados para Segurança e Ergonomia dos Postos de Trabalho. (2 e 9) COM Pré Montagens e Sequenciamentos Retrofit de equipamentos Esquema Processo ArvinMeritor (Atual) 2 DIAS TOTAL DE ITENS IMPACTARAM FLUXO: 7683 8% 31% Pecas: 3 dias; Montagem: 1h; SUPERMERCADO 5 DIAS 4 DIAS 51% 4% MAIOR TC = 4MIN 30S BUS EOT 2S2 VI. PLANO DE AÇÃO Link RESTRIÇÃO: MIX 2 / 1 PARA VEÍCULOS 6X4 St Felipe 2 DEFINIR, IMPLEMENTAR E INICIAR AS ATIVIDADES LOGÍSTICAS PARQUE DE 1,8 FORNECEDORES (SOP) VALDIR URBANEJA GER. MER H.CASSAGUERRA RELOCAR PRÉ MONTAGENS DIANTEIRA E TRASEIRA PARA NOVO LOCAL ALFREDO OSHIRO PLAN MANUF MAN Reginaldo Diego 0 C. CHIESSE INST.IND. MAN Reginaldo 4 DIEGO ENG.PROC MER Reginaldo 1 1,8 1,3 1,3,4 1,3,4 1,3 1 2 3 4 5 6 - 2,9 ATENDER TAKT TIME 3' 30"; REDUZIR TAXA DE FREQUENCIA DE ACIDENTES EM 50% (44,6 PARA 22,3); MELHORAR 15% EM PRODUTIVIDADE HD (BASE 2010 = 5,56 hH/vehicle, atingir 4,73) REDUZIR EM 50% AS OCORRÊNCIAS/VEÍCULOS ZP6-ZP8 (ATINGIR 0,1); GARANTIR FLUXO DE PRODUÇÃO ATÉ ZP8 - DRC 97%; IMPLEMENTAR TRABALHO PADRONIZADO; 7 - ATINGIR META DE 5S (CLASSE 0,6); 8 - LIBERAR 3000m2 DE ÁREA DE ESTOQU E PRE MONTAGEM; 9 - MELHORAR 10% ERGONOMIA NOS POSTOS; 10 - ELABORAR 50 PROPOSTAS PARA REDUÇÃO DE COMPLEXIDADE. 1,4,9 2,6,7,9 1,3,7,9 4,5 4,5 IV. ANÁLISE CARGA X TAKT 3min 30s 5:15 4:55 4:18 3:49 4:13 4:30 4:27 4:37 4:42 4:40 4:00 3:30 1:20 :50' Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 DESLOCAMENTO ENTRE POSTOS 4,5,6 Pré-montagens Susp. dianteira * Gargalo montagem de molas (mtg + fix) * Tc classe 2S2 > Takt 3,5 min * Único fluxo mtg * Outsourging é oportunidade * Iluminação deficiente 2,4,5,6 1,3 1,3 2,6,7,9 2,3,4,5 LF7 1,3,8 Avaliação de Carga x Postos de Trabalho Disponíveis * 20% dos postos com carga acima do takt time atual * 80% dos postos com carga > 90% * Para 10 postos da linha chassis 2: < lead time (takt 4:40 min) = 45 min < lead time ( takt 3:30) = 35 min (Melhorar 22%) 2,6,7,9 1,3 Pré-montagens Válvulas: * Tc 6X4 = 2 X Takt 3,5 min Alternativas: * Investimentos * outsourging * rever restrição Susp. traseira: * Apenas 1 múltipla grampos * Vazão bomba de óleo menor em dias frios * Necessário validar nova linha 6 2 QUEM? SIMULAR LINHA MERITOR PARA DEFINIÇÃO DE INVESTIMENTOS BALANCEAR LINHA CHASSI ARM J F M A M A S O N D J F M J J SUBSTITUIR OS PROCESSOS QUE UTILIZEM APERTADEIRAS PNEUMÁTICAS E TORQUÍMETROS É ADEQUAR ILUMINAÇÃO NOS POSTOS GD3, GT3, GT6 e Q21 CONF.NORMA 0 T.Heier 2 G.Nogueira 1 G.Nogueira 1 T.Heier 2 T.Heier 2 G.Nogueira 1 RICARDO MELO LOG. MAN L.Nascimento 0 RODRIGO LEMOS QA MAN F.Almeida 2 ----- 2 ----- 2 RAMOS MANUF MER ----- 2 CLÁUDIO MANUF MER F.Costa 1 FLÁVIO COSTA MANUT MAN A.Cláudio CLÁUDIO MANUF MER R.Vilela ELABORAR PROPOSTAS DE REDUÇÃO DE COMPLEXIDADE E APRESENTAR P/ ENG CHASSIS DIEGO ENG.PROC MER Diego 2 REALIZAR KAIZENS ESPECÍFICOS P/ ERGONOMIA E SESMT(50 % DOS EVENTOS ) DIEGO ENG.PROC MER ----- 2 VALDIR URBANEJA GER. MER C. Montanha 2 ADEQUAR QUANTIDADE DE EOM PARA ATENDER A DEMANDA DE PRODUÇÃO(QTD DE EOM, SINCRONISMO E REDUÇÃO DE MICROPARADAS) ALFREDO OSHIRO PLAN MANUF MAN IMPLEMENTAR AÇÕES P/ SESMT / ERGONOMIA (ANÁLISE DE FADIGA) ADEQUAR QTY DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE TORQUES (BACK-UP APERTADEIRAS E TORQUIMETROS) SUBSTITUIR 5 BRAÇOS DE SUSTENTAÇÃO DE APERT. ELÉTRICAS (Q14, Q15, Q17) ADEQUAR SEQUENCIAMENTO ATUAIS P/ ATENDER LD E LE DA LINHA (EXEMPLOS AMORTECEDOR, PÁRA-BARRO, DEFLETOR, CALOTA) PNEUS - ABASTECER EM 6 PONTOS (DIANTEIRO LD/LE, ESTEPE LD/LE, TRASEIRO LD/LE) IMPLEMENTAR PPM P/ CONTROLE DE FORNECEDORES VISANDO A REDUÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE EM PÇ COMPRADAS - BASE 2011 REFORÇAR CONCEITO DO BUY OFF INTERMÉDIÁRIO/QUALITY GATE (RESPONS. ITENS, ADEQUAÇÃO DA INSPEÇÃO, ACERTO ITENS FIS EQS ) TREINAR/RECICLAR COLABORADORES NO CONCEITO CERTO DA PRIMEIRA VEZ COM BASE NAS FALHAS REGISTRADAS EM 2010 MELHORAR SISTEMÁTICA DE TREINAMENTO "ON THE JOB" (CRIAR CARTILHA E DEFINIR MONITOR Ã É IMPLEMENTAR PLANO DE CONTIGÊNCIA ROBUSTO P/ QUEBRA DE TALHAS FLÁVIO QA - MER ADEQUAR QTY DE TALHAS (BACK-UP)/ PEÇAS CRÍTICAS DE REPOSIÇÃO (NO ALMOXARIFADO) IMPLEMENTAR TRABALHO PADRONIZADO E 5 S 0 2 IMPLEMENTAR POKA YOKE DO ÓLEO (REDUÇÃO DE FALHAS / AÇÃO DE PÁTIO) 1 VIABILIZAR E GARANTIR OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A PRODUÇÃO PARA ATENDIMENTOS AOS TAKT TIME DE 4'30", 4'12" E 3'50", CONFORME LISTA ENVIADA (0) Problema Conhecido - (1) Análise Concluída - (2) Ações Definidas Executado Planejado (3) Ações Implementadas - (4) Ações Implementadas com Sucesso - (5) Ações Implementados sem Sucesso VII. ACOMPANHAMENTO Produtividade DRC 100% 10 h/Veículo Fluxo de Produção DRC ZP6 até ZP8: * Elevada qtd defeitos em peças - 405 NNC em 2010 * Elevado número de cripples - AVG 699 / mês O QUE? VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO FÁBRICA MER E TRANSFERIR ESTOQUES DE EIXOS (DIANT E TRAS) E COMPONENTES REL. SUSPENSÕES P/ PARQUE FORNECEDORES Legenda Status (St) Redução de Lead Time - Oportunidades: * Transferência de montagens (mola 6x4, barra panhard 19 ton / BUS EOT; spt barra estab traseira leves) - Outsourcing / Parque de Fornec * Redução de desperdicios: *alta movimentação (suspensões / sequenciamento em um lado da linha - amortecedor - para barro / liberação de chassis 10 postos) * elevado tempo de máquina (tempo fixação quinta roda, parafuso 1300 Nm, fix. PI) * Para takt 3:30 é necessário rebalanceamento e aumentar quantidade de postos 2012 A M Resp/ Área Suporte 1,3 III. METAS/OBJETIVOS 2011 J J HELADIO OSASCO - MER 1,8 98,25% 5,56 98% 6,36 4,73 5 Ocorrências/Veículo Redução Complexidade 0,2 97% 95,95% 60 0,15 0,15 40 0,1 95% 0,1 93% 50 0,14 0,05 Nº Proposta MAIOR TC = 8MIN 6X4 2 EIXOS (%) 6% 23 20 0 0 0 90% Nov/10 Jun/11 Jul/12 Jan/11 0 Nov/10 Jun/11 Jul/12 Nov/10 Jun/11 Jul/12 Jun/11 Ago/11 -20 Acompanhamentos: - Reuniões Quinzenais com os Responsáveis; - Reuniões Mensais com Gerencia das Áreas Envolvidas. MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 26 > Processo Lean Consórcio Modular CONSÓRCIO MODULAR MAN Latin America Manufatura LEAN + = MANUFATURA ENXUTA C. Benito CMPS Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 27 > MAN Latin America Manufatura C. Benito Apresentação Lean AMS 31.08.2012 < 28 28 >